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1.8 模型的驗證

為了驗證采用兩方程法封閉傳質方程的可行性,下面以“模擬計算的塔板上濃度分布與實驗塔板實測數據的驗證”為例進行模型計算預測與實驗結果的比較。

由于文獻上缺乏塔板上濃度分布的數據,故需進行實測以驗證計算傳質模型的可行性。為此,孫志民等[8,9]進行了下面的實驗。

實驗是在1.2m直徑的冷模實驗篩板上進行,實驗裝置如圖1-4所示,結構參數及操作條件見表1-2。實驗是將被氧飽和的水與空氣接觸,水中過量的氧氣會解吸到空氣中,通過溶解氧測定儀對塔板上不同位置處的氧濃度進行測量,即可得到塔板上的濃度場。測量點的分布如圖1-5所示。

表1-2 實驗塔板的結構參數及操作條件

圖1-4 實驗裝置示意圖

1—儲水槽;2—水泵;3—調節閥;4—渦輪流量計;5—降液管;6—填料;7—實驗塔板; 8—可調節出口堰;9—氣體分布器;10—渦輪流量計;11—氣體流量調節閥; 12—鼓風機;13—氧氣瓶;14—轉子流量計;15—靜態混合器

圖1-5 塔板上濃度測量點的分布

為了驗證上面提出的計算傳質學模型,對塔板濃度場進行了數值模擬(采用篩孔氣速模型),并與實驗結果相比較。進口濃度為實驗測得的進口濃度平均值,篩孔分布按照實際的篩孔分布給出。傳質源項中的界面濃度為實驗溫度下大氣環境中水中氧的飽和濃度。

圖1-6示出在L18m3·h-1、G4090m3·h-1、hw80mm時模擬計算值與實驗值的比較。由圖中可以看出,計算值與實驗值符合得較好,但在第Ⅰ和Ⅱ位置處有些測量點上二者的差別較大,這主要是由于實驗中的隨機因素較多,而模擬中卻沒有這些隨機因素。另外,在計算所使用的傳質源項中的kLa為全場平均值,不隨局部流速的變化而變化,這也是產生誤差的一個重要原因。

圖1-6 塔板濃度計算值與實驗值的比較

L18m3·h-1,G4090m3·h-1,hw80mm)

圖1-7為L17.2m3·h-1、G4000m3·h-1hw100mm時不同截面上的濃度計算值與實驗值的比較。由圖中可以看出,在兩個截面上計算值與實驗值符合得都較好。主要誤差在第Ⅱ測量位置處,其原因與上面的相同。

圖1-7 塔板濃度計算值與實驗值的比較

L17.2m3·h-1G4000m3·h-1hw100mm,z10mm)

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