- 新型隔爆電動機設計與應用
- 欒茹
- 3212字
- 2019-11-15 19:26:01
2.5 1200kV·A全浸式自循環蒸發冷卻汽輪發電機的研制及運行
2.5.1 引言
在2.4節中的研究結論基礎上,北京電力設備總廠和中國科學院電工研究所于1974—1975年承擔了蒸發冷卻汽輪發電機試制樣機的研制工作。當時該任務被列為北京市重點科研項目和國家級科研項目。
從1974年1月到1975年8月15日,僅僅一年零八個月時間就完成了定子、轉子單件發熱試驗以及空載、短路、斷水振動等試驗,完成了樣機模型試驗、設計、試制、總裝及整機試車,于1975年12月23日正式并入電網做滿負荷及超負荷150%的試運行,性能良好。標志著研制成功我國也是世界上第一臺1200kV·A F-113自循環蒸發冷卻汽輪發電機,為探索電機冷卻新途徑,邁出了新的一步。
這臺電機采用了與常規電機差別較大的結構,解決了適應蒸發冷卻特點的定子、轉子密封、槽內冷卻等問題,創造了新的結構和工藝,所有不成熟的部件都經過了嚴格的模型試驗,保證了整機試驗一次成功。
該機于1975年2月至1976年3月以及1985年3月、1990年,在北京電力設備總廠內進行了分階段運行考驗,并進行了全面的測量,證明了此冷卻方式原理的正確性、機組設計的合理以及工藝結構的可靠性。它的定子與轉子各自成一個獨立的冷卻系統,也可以與其他冷卻方式組合,它既是新冷卻方式的大型汽輪發電機的雛形機組,也為其他用途的大中型異步感應電動機提供了體積小、重量輕、運行可靠的實用機型。
2.5.2 1200kV·A全F-113自循環蒸發冷卻汽輪發電機介紹
(1) 蒸發冷卻介質的選擇
考慮了絕緣材料的耐熱及壽命,二次冷卻水的年平均進水溫度是30.5℃以及正常運行的壓力要適當,最好選擇50~70℃左右的蒸發溫度。介質還應具備穩定的物理化學性能、高絕緣性能、好的傳熱性與流動性。綜合這些因素后該電機確定選用了F-113,當時使用的是上海曙光化工廠的產品,其特性見表2-4。
表2-4 1975年國產蒸發冷卻介質F-113的特性

在了解了上述特性的基礎上,又專門對蒸發冷卻介質進行了絕緣性能的測試。用筒形容器來盛裝液體介質,用2.5mm標準間隙油杯進行耐壓試驗,發現有些筒內含水,耐壓強度自2.0~44kV之間變化,但經兩層濾紙過濾后液體介質的耐壓強度可以達到55kV左右,高出特性表2-4中所列的絕緣擊穿電壓。
(2) 電機結構的特點
這臺電機是將定子、轉子分別做成兩個單獨的冷卻系統,完全密封起來,結構方案完全是創新設計的。為了保證穩妥可靠,對于不成熟的部件結構、設計數據,科研人員進行了若干次模擬試驗,包括定子冷卻模擬、定子導體包毛細材料傳熱模擬、轉子冷卻低速模擬。經過模擬試驗,確定的定、轉子結構分別介紹如下:
a.定子腔的密封及定子繞組 在鐵芯腔內圓側裝入一個玻璃鋼補筒,兩端與端蓋固緊并密封,構成一個封閉性定子側空間,包括鐵芯、繞組等所有結構部件全部密封其中。單體裝備后,經2kgf/cm2(1kgf=9.80665N,下同)壓力的F-113抗壓氣密試驗,并經真空保持檢查,密封相當可靠,端蓋及機座側面開八個觀察孔,以便觀察內部蒸發情況,冷凝器裝在頂部。
因為采用了全浸式冷卻結構,定子繞組不必用空心導線,全部采用實心線,取消了原來的主絕緣,代之以綢帶,F-113既是冷卻介質又起絕緣作用。定子內九個部位埋設了測溫電阻,五個部位埋設了熱電偶測液體溫度。
b.轉子腔體密封及槽內導體 轉子腔體密封件也是采用了玻璃鋼筒,套裝在轉子本體外圓上,兩端與護環連接并密封,護環與心環、心環與水箱等均需密封。單體裝配后,用冷卻介質F-113做2kgf/mm2表壓的密封試驗,然后將液態F-113充入轉子密封腔體內做3600r/min的超速試驗。
轉子槽底各放一根帶散熱片的空心銅管,作為冷凝管,兩端與進出水箱聯結,構成一個旋轉冷凝器,槽內導體與對地絕緣間留出冷卻道,導體與冷凝管間還要留出少許冷凝空間。
設計完成后電機的主要數據列于表2-5中。
表2-5 1200kV·A臥式蒸發冷卻電機的主要數據

2.5.3 發電機的試驗及運行
為了保證整機試驗順利進行并積累經驗,在組裝前分別對定子和轉子進行了運行狀態的單件發熱試驗。組裝后再進行空載短路試驗、轉子斷水等試驗,并做長期并網運行。以下著重介紹定子側的研究性試驗及機組整體的運行情況。
(1) 定子單件發熱試驗
將定子三相繞組串聯起來,以直流電源供給75%、100%、125%、150%、175%額定電流值,每種電流情況下改變五次冷卻水量。等穩定后測取各處讀數,以觀察定子帶負荷后的情況。經過連續72h試驗,試驗過程及情況如下:
①定子抽真空后,灌F-113液體至匯流環上部,開始試驗。
②在給定電流及二次水量后,經過1h,溫度穩定,記錄各個測點的數據。
③定子各處的溫度經過比較,分布比較均勻,基本上與冷凝器壓力所對應的飽和溫度相差不到6℃。
④在某一電流時改變二次冷卻水量,當水量增大時冷凝壓力減小,各處溫度也隨之下降。因此調節水量可改變內部壓力與溫度。
⑤當電流一直增大到175%額定電流時,冷凝器工作仍正常,各處溫度也正常。當繼續增大到200%額定電流時,發現溫度上升比較顯著,再增大二次冷卻水量已效果不大,說明冷凝器達到了飽和。如要繼續增大負荷,必須加大冷凝器容量。
⑥槽內及鐵芯段的流通道都比較好,在175%額定負荷前,流動情況良好,冷卻效果很好。直到200%額定負荷時冷凝器達到飽和,各處溫度普遍升高。這時橫向槽內繞組溫度升高最快,估計是橫向槽內的流動條件較差而引起。
(2) 并網運行及試驗
整機在臨時電站試運行,采用異步電動機啟動,自同期并網做調相方式運行,在滿負荷1200 kV·A下進行兩個月試運行;并在130%、159%額定負荷時,做48h以上的試驗。定子轉子溫升均很正常,試驗數據與單件試驗時相符合。因為做調相運行,轉子勵磁電流比做發電機運行時要大。
兩個月的試運行期間內,因為經常停電、機組停機,啟動并網操作頻繁,竟達20次之多,機組本身一直很正常。
2.5.4 結論
通過第一階段1200 kV·A蒸發冷卻汽輪發電機的研制與運行,已證實了“自循環蒸發冷卻技術”應用在汽輪發電機上是可以實現的。并且同其他冷卻方式比較,可以看到的主要優點是:
(1) 冷卻效果好
使用高絕緣性能的介質,采用了全浸式的冷卻結構,充分發揮了蒸發冷卻的特點,使電機內部所有分散的發熱部件都得到了充分冷卻,因此冷卻效果全面。通過試驗可以看出電機定子、轉子的平均溫度在50℃(與蒸發冷卻介質的沸點溫度相對應)左右,而且內部溫度均勻。因此,它的獨特之處在于消除了其他冷卻方式內部結構件的局部過熱點,解決了其他冷卻方式,如雙水內冷,向更大容量發展時難于解決的鐵芯冷卻問題。
(2) 損耗減少、效率高
減少鐵芯冷卻通道,提高鐵芯有效利用,縮短了定子繞組的長度,將空心銅管改為實心銅線,減少了附加損耗。取消風扇,采用光滑圓筒,減少了風摩損耗。定轉子冷凝器二次冷卻水進出水溫度可以達到15~20℃以上,而其他冷卻方式冷凝器是5℃左右,經過對比二次耗水量,按單位損耗計算可以減少到1/3~1/4。因此總效率可提高0.1%左右。
(3) 結構簡單、節省材料、維護方便
與氫冷相比省去了制氫設備與旋轉氫密封裝置,與水冷相比,在電機內部把分散的水接頭及大量的聚四氟乙烯絕緣管,改用單一集中的密封,節省了材料及工時,也不需要定期更換絕緣引水管。在電機外部省去了外部水循環及凈化系統,成為一個單一化的冷卻系統。因此類似啟動、停機等非正常運行都比氫冷、水冷簡單;運行條件相當于空冷機組,對電站自動化、運動化提供了有利條件。只要密封良好,可以長期運行而不需要檢修內部。再進一步研究定子絕緣結構,可以比較容易解決防暈問題,并有可能因使用其他可再生絕緣材料而大量節省云母絕緣,可以改善工人勞動條件。
(4) 安全運行
蒸發冷卻轉子,冷卻液柱不高,產生的離心壓力不高,不像水冷轉子,水柱造成的離心壓力超過100atm,對空心銅線、絕緣水管、水接頭密封的材料工藝要求嚴格。蒸發冷卻電機的冷卻液是一種化學物理性能、絕緣性能良好的液體,本身不燃燒、不爆炸,且具有無火、無弧的性能,這樣可以抑制發電機內部事故擴大。
蒸發冷卻技術自誕生之日起,只有在這臺樣機上,真正實現了蒸發冷卻介質既起高效的傳熱作用、又起良好絕緣作用的設想,盡管機組研制的年代距今已經久遠,當時的某些處理技術今天已經過時,但是毫無疑問該機組為以后的絕緣結構研制工作奠定了堅實的理論、實踐基礎。